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數(shù)控系統(tǒng)設(shè)備及維修案列
例1.PLC主板的故障維修
故障現(xiàn)象:一臺配套SIEMENS SINUMERIK 810系統(tǒng)的數(shù)控機(jī)床,其PLC采用S5-130W/B,一次發(fā)生通過NC系統(tǒng)PC功能輸入的R參數(shù),在加工中不起作用,且不能更改加工程序中R參數(shù)的數(shù)值的故障。
分析及處理過程:通過對NC系統(tǒng)工作原理及故障現(xiàn)象的分析,確認(rèn)PLC的主板有問題。與另一臺的主板對換后,進(jìn)一步確定為PLC主板的問題。經(jīng)廠家維修后,故障被排除。
例2.NC系統(tǒng)存儲器板的故障維修
故障現(xiàn)象:一臺配套SINUMERIK 810數(shù)控系統(tǒng)的數(shù)控機(jī)床,其加工程序編輯后無法保存。
分析及處理過程:經(jīng)現(xiàn)場多次試驗(yàn)發(fā)現(xiàn),機(jī)床可進(jìn)行手動、手輪、MDI操作,但在編輯完程序,關(guān)機(jī)后重新起動,發(fā)現(xiàn)程序丟失,但系統(tǒng)參數(shù)仍然存在,因此可排除電池不良的原因,據(jù)初步診斷可能為存儲器板損壞導(dǎo)致。與另一臺機(jī)床上同規(guī)格的存儲器板更換后,機(jī)床恢復(fù)正常。
例3.NC系統(tǒng)主板彎曲變形的故障維修
故障現(xiàn)象:一臺采用德國HEIDENHAIN公司TNCl55的數(shù)控銑床,工作時(shí)系統(tǒng)經(jīng)常死機(jī),停電后經(jīng)常丟失機(jī)床參數(shù)和程序。
分析及處理過程:經(jīng)現(xiàn)場分析與診斷,出現(xiàn)該故障的原因一般有以下幾點(diǎn): 1)電池不良。 2)系統(tǒng)存儲RAM出錯。 3)系統(tǒng)軟件本身不穩(wěn)定。 根據(jù)以上分析,逐條進(jìn)行了如下檢查:首先用萬用表直接測量系統(tǒng)斷電存儲用電池,發(fā)現(xiàn)正常:測量主板上的電池電壓,發(fā)現(xiàn)時(shí)有時(shí)無,進(jìn)一步檢查發(fā)現(xiàn)當(dāng)用手按著主板的一側(cè)測量時(shí)電壓正常,而按住另一側(cè)時(shí)則不正常,因此初步診斷為接觸不良導(dǎo)致;拆下該主板,仔細(xì)檢查發(fā)現(xiàn)主板已彎曲變形,糾正后重新試驗(yàn),故障排除。
例4.控制系統(tǒng)主板的故障維修
故障現(xiàn)象:一臺工業(yè)控制機(jī)作為主控制、采用西班牙FAGOR系統(tǒng)作為數(shù)控部分的仿形鏜銑床,一次在加工完某一零件更換新的加工程序時(shí),突然出現(xiàn)死機(jī)現(xiàn)象且無任何報(bào)警,強(qiáng)行關(guān)機(jī)后重新起動系統(tǒng),此時(shí)主機(jī)無法起動,同時(shí)出現(xiàn)顯示器黑屏現(xiàn)象。 分析及處理過程:檢查顯示器正常,加工程序無誤,更換顯卡和內(nèi)存故障仍然存在;進(jìn)一步分析判斷,確認(rèn)是主板出現(xiàn)問題。更換一塊新主板后,主機(jī)起動正常,機(jī)床正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
例5.機(jī)床參數(shù)混亂的故障維修
故障現(xiàn)象:某配套FANUC 0M系統(tǒng)的加工中心,在加工過程中程序不能正常執(zhí)行,換刀和Z軸功能喪失,同時(shí)出現(xiàn)910報(bào)警。
分析及處理過程:910報(bào)警意為“RAM存儲板出錯",因此按以下方法排除:①首先檢查后備電池電壓正常;②將系統(tǒng)內(nèi)存參數(shù)記錄下來然后全部清除:③利用RS-232接口將以前備份的機(jī)床參數(shù)文件調(diào)入系統(tǒng);④機(jī)床參數(shù)恢復(fù)完畢后斷電重新起動機(jī)床,故障消除。
例6.電池故障維修
故障現(xiàn)象:一臺配套SIEMENS SINUMERIK 810系統(tǒng)的數(shù)控機(jī)床,一次NC系統(tǒng)加上電后CRT不顯示。