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數(shù)控機(jī)床故障維修實例分析
一、加工中心軸抖動故障三例
1.德國維爾納公司制造的TC-800臥式加工中心 其控制系統(tǒng)是西門子850M。機(jī)床使用一年后發(fā)現(xiàn)在停止?fàn)顟B(tài)下刀鏈(W軸)來回小范圍抖動。該軸的驅(qū)動與其他各軸一樣采用交流伺服系統(tǒng),其位置檢測為角度脈沖發(fā)生器。開始時抖動不很嚴(yán)重,后來越來越厲害并報警停機(jī)。在抖動發(fā)生時,通過測量伺服驅(qū)動的指令值,發(fā)現(xiàn)該輸入電壓值“+"“-"不斷交化,與抖動周期—致。從屏幕發(fā)現(xiàn)W軸的實際位置也不斷地增減變化,這說明位置反饋是好的。
那么NC(數(shù)控)部分、伺服驅(qū)動、電機(jī)這幾個環(huán)節(jié)哪一個有故障呢?首先考慮到的是零點(diǎn)漂移,但經(jīng)調(diào)整無效。由于是閉環(huán)的數(shù)控系統(tǒng),各環(huán)節(jié)互相控制、互相制約,分析起來比較復(fù)雜。而西門子850系統(tǒng)可分硬件和軟件兩大部分,軟件部分有許多用戶可以干預(yù)的參數(shù),關(guān)于伺服軸的參數(shù)也不少。因此決定先從修改參數(shù)入手。經(jīng)幾次調(diào)整參數(shù),最后將NC機(jī)床參數(shù)2604(W軸多項增益)從25500改至15000后,抖動立即停止。為使系統(tǒng)有比較高的快速性和較寬的穩(wěn)定裕量,經(jīng)幾次試驗將該參數(shù)定為20000。以后刀鏈一直正常運(yùn)行至今。
分析:軸抖動原因是元件老化,系統(tǒng)參數(shù)發(fā)生變化,而且伺服系統(tǒng)回路的增益太大。理論上在閉環(huán)系統(tǒng)里開環(huán)增益過大,系統(tǒng)的穩(wěn)定裕量就小。由于系統(tǒng)某些原因引起參數(shù)發(fā)生變化或干擾造成系統(tǒng)振蕩或不穩(wěn)定。在全由硬件組成的系統(tǒng)里可以調(diào)整某一環(huán)節(jié)增益得以校正;而在現(xiàn)代計算機(jī)控制的加工中心往往可以通過修改某一相關(guān)參數(shù)而收到事半功倍的效果。
2.TC-1000臥式加工中心 其控制系統(tǒng)和機(jī)械結(jié)構(gòu)同上例一樣。工作臺的移動為X軸,由于該機(jī)工況比較惡劣,開始機(jī)床偶爾發(fā)生l130報警(X軸夾緊報警),以后報警越來越頻繁.并段X軸在移動中發(fā)生顫抖現(xiàn)象(即速度不穩(wěn))。
該機(jī)各軸指令值,跟隨誤差、瞬時速度等均可通過屏幕觀察。經(jīng)仔細(xì)觀察,發(fā)生報警時的工況總是在振動最為惡劣的程序段.而X軸移動中的顫抖則發(fā)生在該軸的任何位置。但只要在移動時加一反向推力,顫抖將顯著減小。經(jīng)分析認(rèn)為電氣控制系統(tǒng)存在故障的可能性較小,重點(diǎn)檢查X軸的機(jī)械傳動部件,檢查發(fā)現(xiàn)滾珠絲杠螺母副存在較大的軸向間隙。將間隙消除并調(diào)整適當(dāng)?shù)念A(yù)緊力,故障排除。
分析:這一故障主要是由機(jī)械軸向振動的長期作用和滾珠絲杠螺母副預(yù)緊力太小,使得滾珠絲杠螺母副軸向產(chǎn)生間隙,反過來由于存在軸向間隙使得工況惡劣時振動加劇,工作臺釉向竄動大而引起報警,同時由于滾珠絲杠螺母副存在間隙或預(yù)緊力太小,移動中必然產(chǎn)生顫動。
3.TC-1000臥式加工中心 由于Z軸(立柱移動方向)位置環(huán)發(fā)生故障,機(jī)床在移動Z軸時立柱突然以很快的速度向反方向沖去。位置險測回路修復(fù)后Z軸只能以很慢的速度移動(倍率開關(guān)置20%以下),稍加快點(diǎn)Z軸就抖動。移動越快抖動越嚴(yán)重。嚴(yán)重時整個立柱幾乎跳起來。
更換伺服驅(qū)動裝置和速度環(huán)等器件均無效,由于驅(qū)動電機(jī)有許多保護(hù)環(huán)節(jié),所以暫不考慮其有故障,而懷疑機(jī)械傳動有問題。通過檢查潤滑、軸承、導(dǎo)軌、導(dǎo)向塊等各項均良好,且用手轉(zhuǎn)動滾珠絲征,立柱移動也輕松的R,滾珠絲杠螺母與立柱連接良好,滾珠絲杠螺母副也無軸向間隙,預(yù)緊力適度,進(jìn)而懷疑滾珠絲杠有問題,換上備件,故障排除。經(jīng)檢測原該珠絲杠彎曲超過0.15mm/m。
分析:內(nèi)于撞車時速度很快。滾珠絲杯承受的軸向力很大,結(jié)果引起滾珠絲杠彎曲。低速時由于扭矩和軸向力都不大,所以影響不大,而高速時扭矩和鈾網(wǎng)力都較大,加劇了滾珠絲杠的彎曲,使阻力大增,以致使Z軸不穩(wěn)定,引起抖動。
二、加工中心主軸不能定向
加工中心有—套刀庫系統(tǒng),機(jī)床在加工工件時能自動進(jìn)行換刀,而主軸在從刀庫取刀或?qū)⒌毒哐b入刀庫時必須進(jìn)行定向。如XH755加工中心(配FANUC-CME-83系統(tǒng)),其它定向是靠一個個磁性感應(yīng)開關(guān)與裝在和主軸帶輪上的感應(yīng)元件接通來實現(xiàn)的(圖10—8)。當(dāng)計算機(jī)發(fā)出主鈾定問信號后.主軸減速,感應(yīng)元件向磁性感應(yīng)開關(guān)靠近,到達(dá)正確位量時,磁性感應(yīng)開關(guān)接通,并向計算機(jī)發(fā)出一信號,計算機(jī)接到此倍號后,即發(fā)出一制動信號使主軸伺服電機(jī)停止,至此主軸定向完成。這臺加工中心在加工工件時由于刀具損壞,致使主軸堵轉(zhuǎn),Z鈾超載,控制系統(tǒng)發(fā)出報警信號,機(jī)床停止。將損壞的刀具處理好后,重新啟動機(jī)床,主軸箱內(nèi)發(fā)出異響,并且有時不能定向。
數(shù)控機(jī)床
經(jīng)查是由于主軸堵轉(zhuǎn)時,傳動帶不能帶動主軸帶輪旋轉(zhuǎn),皮帶不運(yùn)動,但電機(jī)帶輪仍在旋轉(zhuǎn),由此造成旋轉(zhuǎn)的電機(jī)帶輪與靜止的皮帶高速摩擦,并不斷產(chǎn)生熱量,最后將皮帶燒出了一個凹坑,噪聲即由此發(fā)出。如果定向時凹坑剛好在帶輪位置,就會產(chǎn)生一個向下的拉力,使主軸離開定向位置,如此反復(fù)超過設(shè)定的定向時間就會產(chǎn)生報警。換上新皮帶后,噪聲消除,定間也即正常。
但使用不久又發(fā)生了主軸不能定向的故障,再次檢查皮帶,屬正常,后經(jīng)反復(fù)觀察發(fā)現(xiàn)安裝伺服電機(jī)的板發(fā)生變形,致使安裝在電機(jī)上的帶輪與主軸上的帶輪不在同一平面內(nèi),皮帶被扭曲產(chǎn)生了一個不穩(wěn)定的拉力致使主軸在定向位置,馬達(dá)制動后仍有一個力向下拉主軸帶輪,使主軸又離開定向位置,如此反復(fù)使主軸不能定向,加墊片校正后即恢復(fù)正常。
三、加工中心Y向尺寸超差
XH755加工中心使用一段時間后,發(fā)現(xiàn)工件的Y向尺寸超差,這是由于加工時冷卻油將切屑帶人可轉(zhuǎn)動的工作臺底部,將工作臺墊高造成。此時須將工作臺拆下,清除里面的切屑方可消除這一現(xiàn)象。
四、油路進(jìn)氣,拉刀桿頂不出
如圖10—9所示,加工中心主軸上刀具的安裝是將錐柄刀桿插入主軸錐孔中,錐柄刀桿尾部有一拉釘。裝刀時主軸箱后部的油缸動作,將主軸錐孔內(nèi)的拉刀桿頂出,刀桿頭部有一可脹開的孔,此時錐柄刀桿尾部的拉釘插入拉刀桿頭部可脹開的孔中,油缸退回,拉刀桿在彈簧力的作用下退回到后部較小的孔中,刀柄由拉刀桿頭部孔中的鋼球卡緊,至此完成了裝刀過程。
數(shù)控機(jī)床
卸刀時主軸箱后部的油缸動作,將拉刀桿頂出,其頭部可脹開部分進(jìn)入大孔處,此時即可將刀取出。由于在卸刀時油缸必須將拉刀桿頂?shù)揭欢ㄎ恢貌拍軐⒌度〕?,也只有這樣才能觸動行程開關(guān)發(fā)出信號進(jìn)行下一步的動作;在加工中,發(fā)現(xiàn)刀桿沒有頂出,不能進(jìn)行下一步的動作。經(jīng)查,故障是由于油路進(jìn)氣,致使油缸推力不夠而不能將拉刀桿頂?shù)筋A(yù)定位置,拉塊未觸動行程開關(guān)而造成的,排除油路中的氣泡,故障消失。
五、換刀機(jī)械手不能正常工作
立式加工中心具有一套機(jī)械手換刀裝置,其換刀過程為:刀庫動作,找出所需更換的刀具,刀套下;手臂轉(zhuǎn)動75°,兩個手爪同時抓住主軸和刀套上的刀具;手臂降,取出主軸和刀套上的刀具;手臂轉(zhuǎn)動180°,交換主軸和刀套上的刀具;手臂上,將交換后的刀具分別插入刀套和主袖錐扎內(nèi):手臂返回75°;180°油缸空回程;刀套上,進(jìn)入刀庫中,至此完成一個換刀過程。這套系統(tǒng)中共有4個油缸,它們是:
1.手臂升降油缸,
2.刀套上下油缸,
3.75°往返油缸,
4.180°往返油缸。
每個油缸的進(jìn)退都由行程開關(guān)發(fā)出反饋信號,計算機(jī)只有接到反饋信號后才能進(jìn)行下一步的動作。當(dāng)發(fā)現(xiàn)換刀過程在某一步停止動作,可檢查行程開關(guān)是否動作,如行程開關(guān)未動作,就要調(diào)整撞塊位置或檢查手臂、刀套與氣缸的連接處是否松動,如是,將其調(diào)整好再予以鎖緊,故障即可消除。
六、一臺CAK-6150數(shù)控車床在加工中零件軸向尺寸經(jīng)常偏大,而且后面加工的零件總比前面的零件還長出0.7mm-0.8mm
顯然這種誤差不可能是絲杠間隙產(chǎn)生的。因絲杠間隙誤差一般不會這么大。當(dāng)機(jī)床空轉(zhuǎn)時,車刀回原點(diǎn)后卻幾乎*產(chǎn)生,說明脈沖生成正常,光耦沒有問題。當(dāng)加工時,降低走刀速度,零件軸向誤差也隨之減小。而且用手摸絲杠,有時能感覺到輕微振動,且能發(fā)現(xiàn)車刀有微小停頓。這樣斷定是步進(jìn)電機(jī)阻尼盤松了。拆開機(jī)床,打開電機(jī)后端蓋,果然發(fā)現(xiàn)阻尼盤有松動跡象,重籃彈簧壓板,加工零件尺寸恢復(fù)正常。
七、某廠一臺XK5040A數(shù)控銑床(配日本FANUC-3M系統(tǒng)),加工的工件尺寸超差
經(jīng)分析除了刀具因素外,如果編制的程序無錯誤,則主要是機(jī)床工作臺行程的尺寸與程序中設(shè)定的尺寸不一樣所造成,這是由齒輪間隙和絲杠螺母間隙引起的。一般來說。數(shù)控機(jī)床在控制系統(tǒng)中均設(shè)有齒輪補(bǔ)償。此時可用干分表測定間隙、如數(shù)值較小,可在系統(tǒng)中設(shè)定參數(shù)值直接進(jìn)行補(bǔ)償,如FANUC—3M系統(tǒng)是53、54、55號參數(shù).分別對應(yīng)X、Y及Z抽.其最大值為255μm。如果問隙超過此值,就要調(diào)整齒輪或絲杠螺母的間隙。
1.齒輪間隙調(diào)整 在XK5040A數(shù)控銑床上,其伺服電機(jī)與該珠絲杠間的傳動齒輪帶有消隙裝置,與滾珠絲杠連接的齒輪是由兩片齒輪組成的,松開4個螺釘,將兩片齒輪錯開一個微小的角度,再擰緊螺釘即可消除齒輪間隙。
2.滾珠絲杠間隙的調(diào)整 該珠絲杠螺母的結(jié)構(gòu)如圖10-10所示,其螺母是由左右兩個螺母裝在一基座內(nèi)組成的,螺母與基座間有墊片,增加或減少該墊片的厚度,即可消防間隙。